真空帶式脫水機的作業原理是真空脫水。漿液送入真空帶式脫水機的濾布。濾布通過沉重的橡膠帶運送。橡膠帶橫向掩蓋有凹槽,中間開孔,液體可吸入真空箱。濾液和空氣一同被泵入真空管中。真空管內的濾液和空氣被分別成氣液分別器用于氣水分別。氣液分別器的頂部出口與真空泵相連,氣體通過真空泵抽走。濾液從氣液分別器底部出口分別進入濾液中。
通過過濾部分、清洗部分和脫水部分對漿料進行真空過濾,構成合格濾餅,并通過卸料桶中的卸料桶落入石膏倉中。
真空皮帶脫水機選用濾布將石膏漿分別,驅動皮帶并驅動皮帶,脫水器脫水接連脫水。
1.2貴溪工程兩臺脫水機的差異
套脫水機,選用真空圓盤過濾機選用氣墊支撐皮帶,減少滑板上的摩擦力。第二套脫水機選用上海太陽和兩代公司,運用支撐帶在滑板上工作,脫水兩代。電扇下降了整個脫水系統的功耗。
調試工作及處理中遇到的2個問題
2.1低真空度
當脫水機正常工作時,真空度應堅持在40~60公里之間。當真空度超越這個規劃時,它將直接影響脫水器的脫水效果。
在脫水機設備后的次紙漿實驗中,真空度只要30kPa左右,石膏不能脫水?,F場調試器當即關閉漿液出口閥,堅持脫水系統的工作,檢查設備各部分的漏風情況。構成這種現象的主要原因是濾布支撐架太遠,使得濾布比帶上吸濾罐的寬度更有用,導致漏氣。
處理方法:調整支撐架的方位,使濾布的擴散大于帶吸罐,并保證濾布支撐足夠的高度,防止漿料的走漏。圖1是濾布支撐架調整前后脫水器皮帶概括的比較圖。
處理結果:通過2次調整后,真空度上升至約50kPa,石膏脫水,構成濾餅。
2.2濾餅厚度的優值控制
脫水機的驅動電機通過變頻控制。當石膏漿的液體量恒定時,帶式運送機的速度增加,濾餅厚度減小,相反,速度下降,濾餅厚度增加。當石膏漿料的質量和成分斷定,帶式運送機的真空度一定時,濾布上的濾餅厚度對石膏脫水效果有顯著影響。
方法:為了獲得濾餅厚度的佳值,在不同的條件下對濾餅的含水率進行了現場檢驗,得到了濾餅厚度與含水量之間的關系。
在石膏漿的質量和組成條件下,為了獲得石膏相對于低含水量,濾餅厚度應控制在25~30mm。過厚或過薄,會增加含水量,影響石膏脫水效果。
為了保證PID調理對石膏厚度的脫水效果的影響,以實際濾餅厚度作為測量值,濾餅厚度的佳值作為濾餅厚度的值和濾餅厚度。將隨漿料尺度的改變而改變。當濾餅厚度偏離給定值時,PID模塊由內部DCS模塊控制。輸出傳感器的速度,直到濾餅厚度設置在設定值。
2.3濾布跑掉
濾布工作時可能發生誤差。濾布校正設備用于校正濾布的漂移方向,使濾布處于正常作業情況。
濾布糾偏設備選用氣動誤差,當濾布跑掉時,濾布與檢測桿相遇,檢測桿偏移,自動糾偏設備中的氣囊會充氣,帶動校正輥的誤差,使濾布發生改變。他偏移方向并返回正常的跑道。
在皮帶脫水機調試中,濾布糾偏設備卡澀,校正不及時,濾布跑掉,濾布打折,影響石膏脫水率,下降濾布運用壽數。
方法:為整流設備提供安穩的0.25MPa氣源,保證整流設備中整流輥工作軌跡的清潔,增加整流設備上部防水罩,防止水和泥漿從IMME中排出。在鋼軌滑軌中,使氣袋能驅動整流輥無卡工作,防止整流輥超諧和拒動。
2.4濾布不潔凈
在脫水機的次脫水過程中,出現了濾布表面不潔凈的現象。濾布沖刷會嚴重影響過濾表面的再利用。漿料顆粒堵塞濾布表面,影響脫水功率。發現濾餅刮板在卸料斗處的方位與濾布表面不挨近,導致細長的接縫,濾布表面過濾布過多,會影響沖刷效果,構成濾過。粘接表面的濾布。
方法:從頭調整濾餅刮刀的方位,使刀片挨近濾布,定時沖刷濾嘴,防止噴嘴堵塞。
3結論
現在,國家對環境保護的要求不斷提高,對電廠煙氣脫硫系統的需求也越來越大。真空脫水子系統的正常工作是脫硫系統的重要組成部分,是整個系統的保證,加強真空脫水系統的調試和尺度,使子系統處于杰出的情況。這對于脫硫系統的安全工作尤為重要。